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    淺析數控機床加工精度降低的原因
    造(zao)成(cheng)加工精度(du)異常故(gu)障的原(yuan)因隱(yin)蔽性(xing)強,診斷難度(du)比(bi)較大,歸(gui)納出五個主(zhu)要(yao)原(yuan)因:機床進給單(dan)位被改動或變(bian)化;機床(chuang)各個軸的(de)零點偏置異(yi)(yi)常(chang);軸向(xiang)的(de)反向(xiang)間隙異(yi)(yi)常(chang);電機運(yun)行狀態異(yi)(yi)常(chang),即電氣及控制部分異(yi)(yi)常(chang);機械故障(zhang),如絲杠,軸承,軸聯(lian)器等部件。另外加工程序的(de)編(bian)制,刀具的選擇及人為因素,也可(ke)能導致加(jia)工(gong)精度異常。 

    一、造成加工精度異常故障的原因 
     
    造成(cheng)加(jia)工精度(du)異(yi)常(chang)(chang)(chang)故障的(de)(de)(de)原因隱蔽(bi)性(xing)強,診斷難度(du)比(bi)較大,歸納(na)出五個(ge)(ge)主要(yao)原因:機床(chuang)進給單位被改動或變(bian)化;機床(chuang)各個(ge)(ge)軸(zhou)的(de)(de)(de)零點偏(pian)置異(yi)常(chang)(chang)(chang);軸(zhou)向(xiang)的(de)(de)(de)反向(xiang)間隙異(yi)常(chang)(chang)(chang);電(dian)機運行狀態異(yi)常(chang)(chang)(chang),即電(dian)氣及控制部(bu)分異(yi)常(chang)(chang)(chang);機械故障,如絲杠(gang),軸(zhou)承,軸(zhou)聯器等部(bu)件。另(ling)外加(jia)工程(cheng)序的(de)(de)(de)編制,刀具的(de)(de)(de)選擇及人(ren)為因素,也可能導致(zhi)加(jia)工精度(du)異(yi)常(chang)(chang)(chang)。 
     
    二、數控機床故障診斷原則 
     
    1.先外部后內(nei)部數控機床(chuang)是集機械(xie),液壓,電氣(qi)為一體(ti)的機床(chuang),故(gu)其(qi)故(gu)障(zhang)的發生也會(hui)由這三者綜合(he)反映(ying)出(chu)來。維修人員應先由外向內(nei)逐一進行排查(cha),盡量避免(mian)隨(sui)意地啟(qi)封,拆(chai)卸,否則會(hui)擴(kuo)大(da)故(gu)障(zhang),使機床(chuang)喪(sang)失(shi)精度,降(jiang)低性能(neng)。 
     
    2.先機械后電氣一般來說(shuo),機械故障較易發覺(jue),而數控系統故(gu)障的(de)診斷則難(nan)度較(jiao)大(da)些。在故(gu)障檢修之前(qian),首(shou)先注(zhu)意排(pai)除機械性的(de)故(gu)障,往往可達到事半功(gong)倍的(de)效果(guo)。 
     
    3.先(xian)靜(jing)后(hou)(hou)動先(xian)在機(ji)床斷電(dian)(dian)的靜(jing)止狀態下(xia),通過了解,觀(guan)察,測(ce)試(shi),分析,確認為非(fei)破壞(huai)性(xing)故(gu)障后(hou)(hou),方(fang)可(ke)給機(ji)床通電(dian)(dian);在運行工況下(xia),進(jin)行動態的觀(guan)察,檢(jian)驗和測(ce)試(shi),查找故(gu)障。而對破壞(huai)性(xing)故(gu)障,必(bi)須先(xian)排除(chu)危險后(hou)(hou),方(fang)可(ke)通電(dian)(dian)。 
     
    4.先(xian)簡單(dan)后(hou)復(fu)雜當出現多種故障互相交織掩蓋,一時無(wu)從下手時,應先(xian)解(jie)決(jue)容(rong)易的問(wen)題(ti),后(hou)解(jie)決(jue)難度較大的問(wen)題(ti)。往(wang)往(wang)簡單(dan)問(wen)題(ti)解(jie)決(jue)后(hou),難度大的問(wen)題(ti)也可能變(bian)得容(rong)易。 
     
    三、數控機床故障診斷方法 
     
    1.直(zhi)觀法:(望聞問切)問-機(ji)床的故(gu)障(zhang)現象,加工狀(zhuang)況(kuang)等(deng)(deng);看-CRT報警(jing)信息,報警(jing)指示(shi)燈,電容器等(deng)(deng)元件(jian)變形煙熏(xun)燒焦,保護器脫扣等(deng)(deng);聽-異常聲響;聞-電氣元件(jian)焦糊味(wei)及(ji)其它異味;摸(mo)-發(fa)熱,振動,接觸不(bu)良等。 
     
    2.參(can)數檢(jian)查法(fa):參(can)數通常是存放在RAM中,有時電(dian)池(chi)電(dian)壓不足,系統長期(qi)不通電(dian)或外部干擾都會使(shi)參(can)數丟失或混亂,應根據故障(zhang)特征,檢(jian)查和校對有關(guan)參(can)數。 
     
    3.隔離法:一(yi)些(xie)故(gu)障,難以區分是(shi)數(shu)控部分,還(huan)是(shi)伺服系統或機械部分造(zao)成(cheng)的,常采用隔(ge)離法。 
     
    4.同類(lei)對調法用(yong)同功(gong)能的備用(yong)板替(ti)換(huan)(huan)被懷疑有故(gu)障的模板,或將功(gong)能相同的模板或單(dan)元相互交換(huan)(huan)。 
     
    5.功能程序測(ce)試法(fa)將G,M,S,T,功能的全部(bu)指(zhi)令(ling)編寫(xie)一些小程序,在(zai)診斷(duan)故障(zhang)時運行這些程序,即可(ke)判(pan)斷(duan)功能的缺失。 
     
    四、加工精度異常故障診斷和處理實例 
     
    1.機械故障導致加工精度異常(chang) 
     
    故(gu)障現(xian)象:一臺(tai)SV-1000立式加工中心,采用Frank系統(tong)。在加工連桿模具過程(cheng)中,忽然發現(xian)Z軸進給異常,造成至少1mm的切(qie)削誤差量(liang)(Z方(fang)向(xiang)過切(qie))。 
     
    故(gu)障(zhang)診斷:調查中了解到,故(gu)障(zhang)是(shi)忽然發生的。機床在點(dian)動,在手動輸入數據方式操作下(xia)各個(ge)軸運行正常(chang),且回參考點(dian)正常(chang),無任何(he)報警提示,電氣控制(zhi)部分硬故(gu)障(zhang)的可能性排除。應主要對以下(xia)幾個(ge)方面逐一進(jin)行檢查。 
     
    檢查機(ji)床(chuang)精度(du)異常時正在運行的(de)(de)加工(gong)程(cheng)序段,特別是刀具長度(du)補償,加工(gong)坐標(biao)系(xi)(G54-G59)的(de)(de)校對和計算。 
     
    在點動方(fang)式下,反復運動Z軸(zhou),經過(guo)視,觸,聽(ting),對(dui)其運動狀(zhuang)態診斷,發現Z向運動噪音(yin)異常,特(te)別(bie)是快速點動,噪音(yin)更(geng)加(jia)明顯。由此判斷,機械方(fang)面可能(neng)存在隱患。 
     
    檢查機(ji)床(chuang)Z軸精度。用手搖脈沖發生器移(yi)動Z軸,(將(jiang)其(qi)倍(bei)率定為1×100的擋(dang)位,即每(mei)變(bian)化(hua)一步,電機(ji)進(jin)給(gei)0.1mm),配合百分表觀察Z軸(zhou)的(de)運(yun)動(dong)(dong)情(qing)況。在(zai)單(dan)向(xiang)運(yun)動(dong)(dong)保持(chi)正常后作為(wei)(wei)起(qi)始點的(de)正向(xiang)運(yun)動(dong)(dong),脈沖(chong)器每變化一(yi)步,機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)Z軸(zhou)運(yun)動(dong)(dong)的(de)實(shi)際(ji)距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)運(yun)行良好,定位精度也(ye)良好。而(er)返回機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)實(shi)際(ji)運(yun)動(dong)(dong)位移(yi)的(de)變化上,可以(yi)分(fen)為(wei)(wei)四個(ge)階段(duan):(1)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)運(yun)動(dong)(dong)距離d1>d=0.1mm(斜率(lv)大于1);(2)表(biao)現(xian)出(chu)為(wei)(wei)d1=0.1mm>d2>d3(斜率(lv)小于1);(3)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)構(gou)實(shi)際(ji)沒移(yi)動(dong)(dong),表(biao)現(xian)出(chu)最標(biao)準的(de)反(fan)向(xiang)間隙(xi);(4)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)運(yun)動(dong)(dong)距離與脈沖(chong)器經定數值相(xiang)等(斜率(lv)等于1),恢復到(dao)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)的(de)正常運(yun)動(dong)(dong)。無論(lun)怎樣對反(fan)向(xiang)間隙(xi)進行補(bu)償,其(qi)表(biao)現(xian)出(chu)的(de)特(te)征(zheng)是:除了(le)(3)階段(duan)補(bu)償外,其(qi)他各段(duan)變化依然存(cun)在(zai),特(te)別是(1)階段(duan)嚴(yan)重影(ying)響到(dao)機(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)的(de)加工精度。補(bu)償中發現(xian),間隙(xi)補(bu)償越大,(1)階段(duan)移(yi)動(dong)(dong)的(de)距離也(ye)越大。 
     
    分析上述檢(jian)(jian)查認為(wei)存(cun)在(zai)(zai)幾點可能原因:一是(shi)電(dian)(dian)機(ji)(ji)有(you)異(yi)常,二是(shi)機(ji)(ji)械方面(mian)有(you)故障,三是(shi)絲(si)杠(gang)(gang)存(cun)在(zai)(zai)間隙。為(wei)了進一步診(zhen)斷故障,將電(dian)(dian)機(ji)(ji)和絲(si)杠(gang)(gang)完全脫開,分別對電(dian)(dian)機(ji)(ji)和機(ji)(ji)械部分進行檢(jian)(jian)查。檢(jian)(jian)查結(jie)果是(shi)電(dian)(dian)機(ji)(ji)運行正(zheng)常;在(zai)(zai)對機(ji)(ji)械部分診(zhen)斷中發現,用(yong)手盤動(dong)絲(si)杠(gang)(gang)時,返回(hui)運動(dong)初始有(you)很(hen)大的空缺感。而(er)正(zheng)常情況下,應(ying)該(gai)能感覺到軸承有(you)序而(er)平滑的移(yi)動(dong)。 
     
    故(gu)障處理:經過拆卸檢查發現(xian)該軸承確實受(shou)損,且(qie)有滾珠脫落。更(geng)換(huan)后機床恢復(fu)正常。 
     
    2.控(kong)制邏(luo)輯不(bu)妥(tuo)導致加(jia)工(gong)精(jing)度異常 
     
    故障(zhang)現(xian)象:一臺上(shang)海機床廠家生產的(de)加工中心,系統(tong)是Frank.加工過(guo)程中(zhong),發(fa)現(xian)(xian)該機(ji)(ji)床(chuang)X軸(zhou)精(jing)度異(yi)常,精(jing)度誤(wu)差最小為(wei)0.008mm,最大為(wei)1.2mm.故障(zhang)診(zhen)斷:檢(jian)(jian)查(cha)(cha)中(zhong),機(ji)(ji)床(chuang)已經按(an)(an)照要求設置了G54工件坐(zuo)標(biao)(biao)系。在手(shou)動(dong)輸入數(shu)(shu)據(ju)方(fang)式操作(zuo)下,以G54坐(zuo)標(biao)(biao)系運行(xing)(xing)一(yi)(yi)段(duan)(duan)程序即(ji)“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(ji)(ji)床(chuang)運行(xing)(xing)結束后(hou)顯(xian)(xian)示(shi)器上(shang)顯(xian)(xian)示(shi)的(de)機(ji)(ji)械坐(zuo)標(biao)(biao)值(zhi)為(wei)(X軸(zhou))“-1025.243”,記(ji)錄(lu)下該數(shu)(shu)值(zhi)。然(ran)后(hou)在手(shou)動(dong)方(fang)式下,將機(ji)(ji)床(chuang)點動(dong)到(dao)其(qi)他(ta)任意(yi)位置,再(zai)次(ci)在手(shou)動(dong)輸入數(shu)(shu)據(ju)方(fang)式操作(zuo)下運行(xing)(xing)剛(gang)才的(de)程序段(duan)(duan),待機(ji)(ji)床(chuang)停止后(hou),發(fa)現(xian)(xian)此時機(ji)(ji)床(chuang)坐(zuo)標(biao)(biao)數(shu)(shu)值(zhi)顯(xian)(xian)示(shi)為(wei)“-1024.891”,同(tong)(tong)上(shang)一(yi)(yi)次(ci)執(zhi)行(xing)(xing)后(hou)的(de)數(shu)(shu)值(zhi)比較(jiao)相差了0.352mm.按(an)(an)照同(tong)(tong)樣的(de)方(fang)法,將X軸(zhou)點動(dong)移(yi)動(dong)到(dao)不同(tong)(tong)的(de)位置,反復執(zhi)行(xing)(xing)該程序段(duan)(duan),而(er)顯(xian)(xian)示(shi)器上(shang)顯(xian)(xian)示(shi)的(de)數(shu)(shu)值(zhi)都(dou)有(you)所不同(tong)(tong)(不穩定)。用(yong)百(bai)分(fen)表對X軸(zhou)進行(xing)(xing)仔(zi)細檢(jian)(jian)查(cha)(cha),發(fa)現(xian)(xian)機(ji)(ji)械位置實際(ji)誤(wu)差同(tong)(tong)數(shu)(shu)字顯(xian)(xian)示(shi)出來的(de)誤(wu)差基本(ben)一(yi)(yi)致,從(cong)而(er)認為(wei)故障(zhang)原(yuan)因為(wei)X軸(zhou)重復定位誤(wu)差過(guo)大。對X軸(zhou)的(de)反向間隙及定位精(jing)度進行(xing)(xing)檢(jian)(jian)查(cha)(cha),重新補償(chang)其(qi)誤(wu)差值(zhi),結果起不到(dao)任何作(zuo)用(yong)。因此懷疑(yi)光柵尺及系統(tong)參數(shu)(shu)等(deng)有(you)問題(ti)。但(dan)為(wei)什么產生如(ru)此大的(de)誤(wu)差,卻(que)又未出現(xian)(xian)相應的(de)報警(jing)信息進一(yi)(yi)步檢(jian)(jian)查(cha)(cha)發(fa)現(xian)(xian),此軸(zhou)為(wei)垂(chui)直方(fang)向的(de)軸(zhou),當X軸(zhou)松(song)開(kai)時主軸箱向下(xia)掉,造成了誤差(cha)。 
     
    故障處理(li):對機(ji)床的PLC邏輯控制程序做了修改,即(ji)在X軸(zhou)(zhou)松(song)開(kai)時(shi),先把(ba)X軸(zhou)(zhou)使(shi)能加載,再把(ba)X軸(zhou)(zhou)松(song)開(kai);而(er)在X軸(zhou)(zhou)夾緊時(shi),先把(ba)X軸(zhou)(zhou)夾緊后,再把(ba)使(shi)能去掉。調整(zheng)后機床故障得以解(jie)決。 
     
    3.機床位置(zhi)問題導(dao)致加工精度(du)異常 
     
    故(gu)障現象:一臺(tai)杭(hang)州產的(de)立式數控銑床,配備北京KND-10M系統。在點動或加(jia)工過程中,發現Z軸異常。 
     
    故(gu)障診(zhen)(zhen)斷:檢查發現(xian),Z軸上下(xia)(xia)移動(dong)(dong)不(bu)(bu)(bu)(bu)均勻(yun)且有(you)噪(zao)聲(sheng)(sheng),且存在(zai)(zai)(zai)一(yi)定(ding)間(jian)隙。電(dian)(dian)機啟動(dong)(dong)時(shi),在(zai)(zai)(zai)點動(dong)(dong)方式下(xia)(xia)Z軸向(xiang)上運動(dong)(dong)存在(zai)(zai)(zai)不(bu)(bu)(bu)(bu)穩定(ding)的噪(zao)聲(sheng)(sheng)及受(shou)力(li)(li)不(bu)(bu)(bu)(bu)均勻(yun),且感覺電(dian)(dian)機抖動(dong)(dong)比較厲害(hai);而向(xiang)下(xia)(xia)運動(dong)(dong)時(shi),就沒有(you)抖動(dong)(dong)得這(zhe)么明顯;停止時(shi)不(bu)(bu)(bu)(bu)抖動(dong)(dong),在(zai)(zai)(zai)加工過程(cheng)中表現(xian)得比較明顯。分析認為(wei),故(gu)障原(yuan)因有(you)三(san)點:一(yi)是絲杠(gang)反向(xiang)間(jian)隙很大;二是Z軸電(dian)(dian)機工作異常(chang)(chang);三(san)是皮帶(dai)輪受(shou)損至受(shou)力(li)(li)不(bu)(bu)(bu)(bu)均。但有(you)一(yi)個問(wen)(wen)題要注意的是,停止時(shi)不(bu)(bu)(bu)(bu)抖動(dong)(dong),上下(xia)(xia)運動(dong)(dong)不(bu)(bu)(bu)(bu)均勻(yun),所(suo)(suo)以電(dian)(dian)機工作異常(chang)(chang)這(zhe)個問(wen)(wen)題可以排除。因此先(xian)對(dui)機械部分診(zhen)(zhen)斷,在(zai)(zai)(zai)診(zhen)(zhen)斷測(ce)(ce)試過程(cheng)中沒有(you)發現(xian)異常(chang)(chang),在(zai)(zai)(zai)公差之內。利用排除法則,余下(xia)(xia)的只(zhi)有(you)皮帶(dai)問(wen)(wen)題了(le),在(zai)(zai)(zai)檢測(ce)(ce)皮帶(dai)時(shi),發覺這(zhe)條(tiao)皮帶(dai)剛(gang)換不(bu)(bu)(bu)(bu)久,但在(zai)(zai)(zai)細心檢測(ce)(ce)皮帶(dai)時(shi),發現(xian)皮帶(dai)內側(ce)出現(xian)不(bu)(bu)(bu)(bu)同程(cheng)度的受(shou)損,很明顯是受(shou)力(li)(li)不(bu)(bu)(bu)(bu)均所(suo)(suo)至,是什(shen)么原(yuan)因造成的呢在(zai)(zai)(zai)診(zhen)(zhen)斷中發現(xian)電(dian)(dian)機放置(zhi)有(you)問(wen)(wen)題,即(ji)裝夾(jia)的角度位置(zhi)不(bu)(bu)(bu)(bu)對(dui)稱造成受(shou)力(li)(li)不(bu)(bu)(bu)(bu)均。 
     
    故障處理:只(zhi)要將電機(ji)重裝(zhuang),對準(zhun)角(jiao)度,測(ce)量好距離(li)(電機(ji)與Z軸(zhou)(zhou)(zhou)的軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)),皮帶兩邊(bian)(長(chang)度)要均勻(yun)。這樣,Z軸(zhou)(zhou)(zhou)上(shang)下(xia)移動(dong)不均勻(yun)且有噪(zao)聲及抖(dou)動(dong)現象就消除了(le),Z軸(zhou)(zhou)(zhou)加工(gong)恢復正常。 
     
    4.系統參數未優化(hua),電機運行異常 
     
    導(dao)致(zhi)加工(gong)精(jing)度異常系(xi)統(tong)參(can)數(shu)主要(yao)包括機床(chuang)進給單(dan)位,零(ling)點(dian)(dian)偏置,反向(xiang)間隙等。例如Frank數(shu)控系(xi)統(tong),其(qi)進給單(dan)位有公制(zhi)和(he)英制(zhi)兩種。在機床(chuang)修理過程(cheng)中(zhong)對于局部處理,常常影響到(dao)零(ling)點(dian)(dian)偏置和(he)間隙的變(bian)化,故障處理完畢后應作適時的調(diao)整和(he)修改;另一方面,由于機械磨損嚴(yan)重或連接位松動也可能造成(cheng)參(can)數(shu)實測值的變(bian)化,需要(yao)對參(can)數(shu)做(zuo)相應的修改才能滿足機床(chuang)加工(gong)精(jing)度的要(yao)求(qiu)。 
     
    故障現象:一臺杭州產的立式數控銑床(chuang),配(pei)備北京KND-10M系統。在加工過程中(zhong),發現X軸精度異常。 
     
    故障診斷:檢查發現(xian)X軸(zhou)存(cun)在一(yi)定間(jian)隙,且電(dian)(dian)機(ji)啟動時存(cun)在不穩定的(de)現(xian)象。用手觸摸X軸(zhou)電(dian)(dian)機(ji)時感覺電(dian)(dian)機(ji)拉動比(bi)較厲害,停止時拉動不明(ming)顯,尤其是(shi)點(dian)動方式下比(bi)較明(ming)顯。分析認(ren)為,故障原因有兩點(dian):一(yi)是(shi)絲杠反(fan)間(jian)隙很(hen)大;二是(shi)X軸(zhou)電(dian)(dian)機(ji)工作異常。 
     
    故障(zhang)處理:利用KND-10M系(xi)統(tong)的參(can)數功能,對(dui)電機(ji)進(jin)行(xing)(xing)調試。首先(xian)對(dui)存在(zai)的間隙進(jin)行(xing)(xing)補償,再調整(zheng)伺服系(xi)統(tong)參(can)數及(ji)脈沖(chong)抑制(zhi)功能參(can)數,X軸電機(ji)的抖動消除,機(ji)床加(jia)工精(jing)度恢復正(zheng)常。